В России продолжается замена устаревших лифтов в многоквартирных домах
Этот процесс является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и направлен на повышение ...
Предприятие ООО «Сельцовский мясоперерабатывающий комбинат» образовано в октябре 2018г., и находится г. Сельцо, Брянского района, Брянской области. На предприятии работает более 80 человек, основной вид деятельности – это убой свиней, производство мясной продукции в охлажденном и замороженном виде. Ежедневный объем производства составляет 15-20 тонн мясной продукции, которая реализуется на территории Брянской, Орловской, Смоленской и Калужской областях.
Но компания не остановилась на достигнутом и зимой 2024 года вступила в нацпроект «Производительность труда». С января 2024г по июнь 2024г была сформирована и обучена Основам и инструментам бережливого производства рабочая группа, состоящая из самых активных руководителей и специалистов. Под руководством экспертов РЦК, был выбран пилотный поток – «Оптимизация производства мясных полуфабрикатов из свинины». За время проекта 13 сотрудников, входящих в рабочую группу и команду проекта предприятия прошли обучение по программам “Основы бережливого производства”, “Картирование”, “Производственный анализ”, “5С на производстве», «Декомпозиция целей», «КПЭ и ИЦ». Команда прошла обучение на учебной площадке «Фабрика производственных процессов Брянской области». За один день участники тренинга проживают 3 игровых смены, в которых должны были выпустить определенное количество узлов в составе регулятора давления газа и достичь оптимальных операционных и финансовых показателей. Команда показала слаженную работу и смогла добиться хороших результатов. За 3 смены им удалось изготовить 10 годных деталей, снизить себестоимость изготовления одного изделия более чем в 3 раза и стала лидером рейтинга Фабрики процессов среди предприятий-участников нацпроекта Брянской области.
Также в процессе реализации проекта были обучены и сертифицированы в рамках проекта 2 внутренних тренера для дальнейшего обучения всего персонала предприятия, а это не менее 85% всего персонала по всей подразделениям завода. По итогу: реальный экономический эффект от проекта составил более 3-х млн рублей. Время протекания процесса снижено на 15 %, запасы материалов и сырья в потоке снижены более чем на 20%, выработка на том же оборудовании на 1 человека увеличена на 25%. За счёт чего прирост: убрали излишние перемещения сырья, ввели производственный анализ, зафиксировали проблемы, снизили незавершенное производство, оптимизировали загрузку персонала, провели визуализацию и стандартизацию, внедрили 5С на рабочих местах. Впереди еще много работы по тиражированию полученных в ходе создания потока-образца знаний на другие функциональные области в связи с чем уже утвержден и реализуется график запуска и реализации проектов на участке импрегнирования. Эту работу представители регионального центра компетенций Брянской области курируют уже дистанционно.
Напомним, что Национальный проект «Производительность труда» был учрежден Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 2018 году. Чтобы стать участником проекта необходимо подать заявку на сайте Производительность.рф, участие в проекте бесплатное, или обратится в Региональный центр компетенций Брянской области.
Этот процесс является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и направлен на повышение ...
Организаторы мероприятия — Движение Первых и «Росмолодёжь.Добро». Участвовать в акции могут все ...
Анна родилась 8 марта 1935 года в деревне Пастушье Брянского района. В семье было много детей. ...
Особую благодарность губернатор выразил тем, кто поддерживает участников специальной военной ...
Как было отмечено, расходы бюджета города имеют явную социальную направленность. Так, более 67 ...
Как сообщает пресс-служба регионального Управления автодорог, работы ведутся с использованием ...